12月3日清晨,天微亮,寒气未散,古雷热电公司锅炉专业抢修队伍已迅速集结。针对#3炉炉顶对空排消音器存在的安全隐患,一场与时间赛跑的紧急更换作业正式启动。经过全体人员连续12小时的奋战攻坚,当日18时许,更换任务顺利完成,彻底根除了设备运行中的潜在风险,为发电机组安全稳定运行筑牢坚实防线。
此次更换的对空排消音器因长期在高温、高压的恶劣工况下服役,已出现明显的金属疲劳破裂问题。该安全隐患不仅导致设备降噪性能显著衰减,现场噪声污染问题较为突出;更严重的是,消音器连接部位亦因金属疲劳产生裂纹,进一步加剧了设备运行的安全风险。
险情面前显担当,锅炉专业迅速响应、果断行动,第一时间组建专项工作组,抽调技术骨干成立攻坚团队。团队成员深入现场勘查,结合设备技术参数与实际工况研判,制定了科学详尽的更换实施方案,明确吊装流程、安全规范、质量标准等关键环节,为作业顺利开展提供坚实保障。
此次作业堪称一场“高空精细战”,多重难题叠加考验着团队的技术实力与协作能力。消音器坐落于锅炉60米高空的中部区域,受限于炉体间距狭窄及周边钢结构的遮挡,200吨吊车无法直接实现精准吊装;炉顶采用左右倾斜的屋面设计,安装基准面不规则,给设备对位带来极大挑战;加之消音器自重达250公斤,吊装偏差需控制在毫米级,精度要求极高。
面对困境,团队成员没有退缩,集思广益、反复推演吊装方案。经过多次模拟论证,创新提出“放开吊车附臂+精细化调整附臂角度”的吊装策略,通过实时测算与动态微调,最终实现重型消音器一次性吊装到位,为后续作业打通了关键堵点。
以零隐患意识守护至高标准。作业全过程,工作人员严格执行高空作业安全规范,逐一检查系牢安全防护装备,在寒风中稳步开展旧设备拆除、新设备就位、精准焊接固定等一系列操作。面对高空作业眩晕、现场空间局促等困难,大家轮番上阵、无缝衔接,始终保持高效作战状态。新消音器就位焊接后,技术人员立即对焊缝开展专业渗透检测,结果显示所有焊缝均达到技术标准,新消音器安装牢固、定位精准,各项性能指标符合要求。
#3炉炉顶消音器更换任务的顺利完成,不仅使设备恢复了正常消音功能,更从源头上消除安全隐患,为发电机组安全稳定运行筑牢坚实防线。 (沈庆华)