2026年是“十五五”开局之年,福能新能源公司以“做优存量、拓展增量”为目标,鼓励一线员工创新创效。设备管理部第四项目部从滑环污染这一生产痛点入手,通过定制专用密封圈,用数元成本破解了困扰已久的运维难题,书写了“花小钱办大事”的实干答卷。
在双馈风力发电机组中,滑环作为连接机舱与轮毂的“神经中枢”,其运行可靠性至关重要。然而,随着风机运行年限增加,故障开始集中显现,仅过去一年,第四项目部顶岩山风电场累计报出“轮毂至机舱通讯故障”上百次,造成发电量损失超过20万千瓦时,备件消耗高达数十万元。
经排查,绝大部分故障根源在于滑环内部被大量油污污染,导致绝缘下降、信号异常,频繁触发通讯故障。传统处理方式无非是清洗被油污污染的滑环,或直接更换新滑环。若将站内所有风机滑环全部更换,费用将高达近百万元。
面对治标不治本的传统方式,第四项目部成立攻关小组,寻找彻底解决的办法。经过细致排查,攻关小组最终将滑环污染源头锁定在线缆入口处。项目部副主任陈伟健通过反复观察与思考,提出了定制高防护性能专用密封圈、从源头阻断油液渗入的方案。
方案落地阶段,项目部副经理钱君带领员工承担了试验验证工作。他们先从库房领出多个已报废的故障滑环,逐一测量接线口内径和线缆外径,发现不同批次滑环的接口尺寸存在细微公差。为模拟现场最恶劣的渗油工况,他们将旧滑环竖直固定,在线缆与接线盒接口外侧套一个透明塑料瓶,瓶内注入足量液压油,使线缆根部完全浸泡在油液中。第一轮,采用普通O型密封圈,浸泡12小时后即发现油液沿电缆外皮渗入滑环内部。第二轮,换用带双唇结构的定制密封圈,浸泡48小时后接口处仍有微量油渍渗出。“这些密封圈还不能满足我们的要求,还得继续调整。”钱君边拍照记录边说。他在与厂家沟通后,要求调整了橡胶硬度和唇口角度。第三轮,采用氟橡胶材质、三层密封唇设计的定制密封圈,持续浸泡一周后,接口处始终保持干燥。经过前后三轮对比试验、历时一个月的跟踪验证,最终确认该定制密封圈成本仅数元,无需更换滑环或重新布线,可轻松安装到位,并且能有效阻断油液沿线缆外皮渗透。钱君长舒一口气:“看到瓶子里满是油,接口和滑环内却干干净净的,就知道成了。”
试点应用效果显著,真正实现了“小投入、大回报”。自该项技改在部分问题机组试点以来,因滑环进油导致的通讯故障率降低80%以上;滑环清洗、更换及人工排查频次大幅减少,预计年节省备件和维修费用数百万元;从源头保护核心部件,滑环使用寿命得到有效延长。以顶岩山风电场为例,若能有效避免该类故障,每年可提升可利用率0.1个百分点。
“原本以为要动‘大手术’,没想到几块钱的小零件就解决了困扰我们很久的难题。”现场运维人员感慨道。
这是福能新能源积极推行“一机一策”制度、细化检修费用奖励考核机制、鼓励员工创新创效的生动体现。福能新能源将继续鼓励一线技术人员立足现场、开动脑筋,用更多“小、快、灵”的改造,以经济高效的方式破解生产痛点,为集团绿色能源事业高质量发展保驾护航。
(陈翊彬)