叶轮下架
凌晨更换偏航齿圈
寒冬的顶岩山,台湾海峡的季风裹挟着山间湍流呼啸而过。受高风速、大湍流的影响,被福能新能源公司顶岩山风电场职工亲切称为“机王”的#70风机,正遭受着偏航齿圈故障的“折磨”,若不及时抢修,将会错失盛风期的发电黄金时段。
恰逢11月盛风期,有效施工窗口期转瞬即逝。公司果断启动应急抢修机制,抓住仅有的两天窗口时间,抽调各部门技术骨干组建专项攻坚小组,火速调配吊装设备、备用部件等物资集结现场。一场与时间赛跑的“高空机械外科手术”,在顶岩山的寒风中正式打响。
窗口紧迫,未雨绸缪 顶岩山风电场的特殊地理环境,让此次抢修充满不确定性。#70风机所处区域山高坡陡,交通不便,大型设备运输需辗转多条山路;且风机所在地风速比其他机组高出2米,作业环境更为恶劣,此次吊装作业如果未能在窗口期内完成,后续面对持续的大风天气,抢修难度将呈几何级数增加。
“务必做好各项准备预案,确保在启风前完成更换!”公司党委书记、执行董事邓辉昌在动员会上掷地有声。为攻克难关,公司各部门齐心协力,技术部连夜优化抢修方案,反复推演作业流程;物资部紧急调配升级版遛尾吊具、备用刹车部件等关键物资,确保万无一失;安全监察部提前对作业现场进行全面排查,制定详细的安全防护措施。各部门逐一梳理作业风险点,为抢修工作筑牢前期基础。
波折不断,硬核破局 连续奋战中的考验接踵而至。作业初期,叶轮连接螺栓因长期高负荷运转和风寒侵蚀,出现严重卡死现象,常规方法完全失效。“螺栓卡滞是老问题,但这次卡在窗口期里,每耽误一分钟都可能错失施工时机!”维检中心风机专工卢玮彬语气焦急却沉稳。他带领技术人员采用精准加热、分步松解的方式,在狭窄空间内握着扳手反复调试,数小时后成功破解难题。
正当吊装推进时,盘车刹车突然损坏,作业被迫暂停。卢玮彬第一时间冲至故障点,“是刹车蹄片磨损超标,必须马上更换备用件!”一边拆解检查一边汇报。凭借多年经验,他仅用1小时就完成修复,确保作业节奏不脱节。
随着时间推移,现场风速逐渐攀升,此时,公司提前部署的升级版遛尾吊具成为破局关键。相较于传统机械吊具,这套吊具搭载了液压驱动系统和空中可视化摄像头,通过可视化监控实时掌握吊装动态,避免了机械磨损导致的作业延误。在它的助力下至少节省6小时,为叶轮起吊、转运、对接等核心作业压缩在有效窗口期内完成赢得了宝贵时间。
昼夜鏖战,终克难关
夜色降临,山间寒意渐浓,气温骤降,但抢修现场灯火通明,暖意融融。公司各部门的骨干力量分工协作,有的紧盯监控屏幕实时调整参数,有的负责地面保障物资供应。工作间隙,大家轮流短暂休整,饿了就啃几口干粮,累了就靠在设备旁歇息片刻,始终保持着高昂的战斗状态。
当东方泛起鱼肚白,天边露出微光,现场风速已达到11米/秒,距离启风仅剩最后时刻。所有人员凝心聚力,展开最后的冲刺。螺栓紧固、系统调试、安全检测,每一道工序都严格按照标准执行,每一个数据都反复核对确认。就在风速达到12米/秒的瞬间,最后一颗螺栓精准就位,叶轮成功安装完毕。此时,已经是12月1日的凌晨3时,连续奋战30小时的工作人员脸上终于露出了疲惫却欣慰的笑容。
此次 #70 风机偏航齿圈的成功更换,不仅创下了该机型快速抢修的新纪录,更积累了高风速、短窗口环境下的设备抢修宝贵经验。公司检修人员以“迎难而上、拼搏实干”的担当精神,用30小时的昼夜鏖战,攻克了一个又一个技术难关,为公司冲刺年度发电量目标贡献了坚实的维检力量。 (林剑辉 摄影报道)