近日,福能新能源公司顶岩山风电场历经近45个小时的奋战,成功完成了#86风机偏航齿圈的整体更换工作。这一成果,不仅开创了国内该机型偏航齿圈整体更换的先河,更标志着该机型偏航齿圈整体更换技术实现了从无到有的重大突破。该技术的成功应用,为目前该机型偏航齿圈大面积故障提供了全新的、高效的解决方案,为行业内处理该机型此类问题提供了全新的选择。
别开生面破局
顶岩山风电场潘宅项目位于莆田市埭头镇潘宅区域,受台湾海峡季风及山区地形影响,风机所处区域风速高且湍流强度大,致使偏航系统频繁遭受冲击,易引发偏航齿圈大面积故障。传统的焊接修复工艺每台风机平均耗时约为60天,即便是风机厂家也对此难题深感棘手。
面对这一棘手且紧迫的抢修困局,福能新能源党委高度重视,迅速组建了顶岩山风电场潘宅项目风机偏航系统故障攻坚项目专班,并召开专题会议广泛征集意见。经过一番激烈讨论,一个大胆创新的抢修方案——“偏航齿圈现场整体更换”应运而生。
“把#86风机当作我们解决潘宅项目风机偏航系统故障的‘试验田’,只有敢于尝试、勇于创新,才能为后续全面推广提供技术支撑。”该公司党委书记、董事邓辉昌在专题会议上强调。
攻坚克难解题
“没有偏航齿圈现场更换工装?把叶轮整体下吊还是单叶片分开下吊?机舱与偏航齿圈分离过程的安措应该怎么保障?三措两案如何执行……”一系列的问题接踵而至。
针对种种问题,该公司党委副书记、总经理林通达在充分了解作业过程存在的困难后,多次召开会议,围绕偏航齿圈现场更换方案进行反复讨论,梳理各项技术难题,一方面成立小组自主研发适配现场工况的模块化工装、定制该机型全新偏航齿圈;另一方面模拟现场实际情况,制定保障现场作业安全和质量的预案措施,一系列工作都在有条不紊地进行着。
2月初,在公司多个部门的共同努力下,偏航齿圈更换的安全措施和技术方案经过充分考量后全部过审,所需的工装设备、吊装车辆及技术人员到达现场枕戈待旦。
凝心聚力功成
越是在非常之期,越要下非常之功。为全力保障检修时间进度和现场作业安全质量,该公司抽调各个部门技术骨干现场配合作业,维检中心主任吴炎鑫坚守一线指挥调度,在正式作业前组织工作班成员进行安全培训、安全技术交底以及应急预案学习,确保全员熟知每一道工序,做好各危险点分析预控。
工作正式开始后,只见检修现场人头攒动且有序、工具繁多却整齐,所有人员只有一个目的,就是抢时间、保质量、开创性地完成好偏航齿圈更换工作。3月4日,随着#86风机预热结束,风机轮毂开始缓缓转动,该台风机的绿色电能恢复供应。
福能新能源公司用实际行动践行“迎难而上、拼搏实干”的担当使命,勇克艰巨任务,以力争风机“满员整编”冲刺一季度“开门红”。 (林剑辉)