本报讯 近日,晋江气电公司4号机组扩大性C级检修后顺利完成燃气轮机转子测试,标志着该公司4台燃气轮机压气机转子第1至第8级叶片升级改造(简称P5包改造)项目历时6年后画上了圆满的句号。
近年来,全球燃气轮机压气机叶片断裂事件已累计发生10余起,对该机型的燃气电厂来说无疑是一把悬在头顶的剑,升级改造工作迫在眉睫。由于技术条件的限制,P5包改造地点设在新加坡,需要将整根长约10米、重达80吨的压气机转子送去完成升级改造后再返厂回装,来回路程遥远,时长更长达半年。
晋江气电公司始终坚持把安全放第一位,早在2017年就开始谋划布局,努力克服任务重、工期长、费用高等现实难题,确定“1新3改”方案,即购买1根新转子,其余3根旧转子改造后交叉应用到其他机组的方案,全力有序推进升级改造。
在费用控制上,该公司借助燃机合约式服务合同签订的时机,与原厂家经过反复多轮谈判,在购买燃气轮机新转子时得到了大额度的信用额度抵扣,最终签订合同价格为初始报价的49%,并约定其余机组P5包改造费用可比单台改造费用进一步降低。同时,通过进一步谈判,敲定由厂家承担首台DP短轴的维修费用及第二、三台机转子维修额外所有费用。
晋江气电公司4台燃气发电机组是福建地区电网调峰主力,在迎峰度夏、重大事件及重要节日期间担负着重要保电任务,考虑到机组不能长时间停运的现状,为尽可能缩短工期,该公司决定利用机组计划性大修的契机进行逐机改造,确保不影响调峰保电任务。
2018年,燃气轮机新转子到厂并借助2号机组大修机会更换至2号机,旧转子送至新加坡进行升级改造;2022年,1号机组大修,更换为升级改造后的2号机旧转子;2023年,3号机组更换为升级改造后的1号机旧转子;2024年,4号机组更换为升级改造后的3号机旧转子——特别是近3年,“接力赛”式的更换频次给晋江气电公司带来了莫大的检修难度和压力。
难点涉及协调旧转子升级改造进度、跨国运输转子安全及时长、到厂后落地吊装及回装、产生的额外检修费用等等,任何一个环节出现问题都可能影响整个改造计划的进度。晋江气电公司领导高度重视该项工作,积极研究对策,认真安排部署,公司生产技术部、设备管理部及计划经营部相关岗位人员恪尽职守,奋战在第一线,关注每一处细节,紧密跟踪各项工作落实情况,保证了每根转子均按期完成改造,及时对接厂内检修进度,并顺利完成回装。
据悉,通过对燃气轮机压气机转子第1至第8级叶片升级改造,可有效避免燃机发生压气机动叶疲劳断裂的严重设备事故,提高了机组安全运行的稳定性和可靠性,为机组运行带来了显著的安全效益。截至目前,国内压气机P5包改造后的机组未再出现压气机叶片断裂事故。
“4台机组燃气轮机压气机P5包改造是一项系统工程,时间长、任务重,特别是近3年,我们下定决心按一年一台机的计划快速完成了改造,付出了很大的辛苦和努力。近年来,年度发电量逐年增加,对设备的安全可靠水平更是严峻的考验,4台压气机P5包改造的完成也给我们吃了颗‘定心丸’。”晋江气电公司副总经理侯志南说。 (陈双双 洪宗妙)