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福建水泥:创新创效助推企业高质量发展
文章字数:1,694
图为福建水泥公司炼石水泥厂车号识别自助出厂系统。

  10月30日,福建水泥公司炼石水泥厂智能物流系统项目正式上线,标志着炼石水泥厂打造智能工厂的步伐向前迈进了一步。
  一直以来,福建水泥公司高度重视技术创新工作,响应国家关于创新发展与质量提升的要求,坚持走好科技兴企之路,以创新创效引领发展,瞄准行业领先技术,强化内部节能降耗技术攻关,引领原创成果实现突破。科技与技能创新已成为公司经济发展的重大引擎与不竭动力,是公司高质量跨越式发展的重要支撑。
  智能控制,物流全程自助化
  信息化的过程是组织变革、组织优化与能力提升的过程。技术是手段,管理是核心。该公司从2018年研发智能物流,在取得初步成功后,二期推广项目于今年6月正式启动。经过5个多月的努力,项目陆续完成需求调研、方案编写及确认、系统升级验证及测试、基础数据校验、流程设计及验证、系统部署、硬件安装及联调等关键节点后,10月31日完成上线。上线后,可使现有岗位人员核编优化减少138人。
  这套系统主要采用移动互联网、物联网及与ERP系统无缝集成等技术,客户通过手机APP、身份证、提货二维码及IC卡等传递介质,建立一套集车辆自动进出厂、自助计量和远程集中视频监控的智能化系统,通过移动终端、管理软件与硬件相结合的方式,业务前移至第一接触人。客户、供应商、司机资源进入系统后,可完成业务流程处理,实现下单、身份识别、车辆进出厂、计量、打印、装车及智能监控等厂内物流全程自助化、智能化和集中管理。它改变了现有企业车辆物流管理流程,提高收发货效率,减少司机在厂时间,改善客户体验。
  创新创效,书写奋斗新高度
  电耗指标是水泥企业影响成本的最重要因素。该公司金银湖水泥磨自2013年投产以来,各项指标不断改善和提升。从设计台产170t/h、电耗34kWh/t,到今年实现了台产210t/h、电耗28.84kWh/t的优秀指标;从设计年产100万吨到今年有望突破130万吨……生产经营指标一年一个新台阶,靠什么去实现?答案只有一个:创新。
  管理创新是先导。该公司推行“精益管理”模式,发动各级管理人员向行业标杆学习看齐,主动查找问题、查摆原因,制定持续改进措施,向管理要效益。
  而技术创新则是实践。根据水泥磨实际情况,该公司持续进行了大大小小几十项的原创技术创新改造:磨内篦板改造项目,将磨内原来的普通型篦板改为防堵型篦板,既降低了篦板损耗又提高了磨机产质量;对原材料入磨环节的改造,将原来的水泥石膏仓改装成钢板石膏仓,彻底结束了经常堵料及人工捅仓操作的历史;通过对配料站石灰石库、石膏库、熟料库、煤矸石库的交叉互换改造,使其在实际应用中得到优化组合,有效提升了配料能力,达到配料可靠和稳定;通过对布料器改造,使其改向稳定,布料均匀,提高了选粉效率;通过对稳流仓的改造,将人工泵闸改为自动泵闸,大大提升了辊压机的做功能力和运行稳定性……
  管理创新,提前实现降煤耗
  今年1~10月,永安建福公司熟料标准煤耗105.06kg/t,连续低于提升目标值≤105.43kg/t,提前实现降低熟料标准煤耗“大行动,大提升”目标。熟料标准煤耗累计平均值在2019年108.7kg/t的基础上下降到≤105.43kg/t。别小看这3kg,按照180万吨的熟料年产量计算,全年可降低购煤成本390万元。
  年初,在团结一心抗击新冠肺炎疫情的同时,该厂结合年度设备大修,对系统薄弱环节进行重点维养。大修后,该厂4~10月窑运转率为98.08%,1~10月未发生工艺事故,为降低熟料标准煤耗提供了良好条件。更重要的是,该厂敢于在工艺管理上创新探索,在尝试中勇于进取:提高生矸配料比例,提高混合煤中烟煤比例,提高混合煤可燃性;合理匹配风、煤、料,规范各班中控操作,保持系统热工制度稳定;加强生料配料过程管理,提高出磨和入窑的生料KH值合格率;掺入铝渣配料,改善生料易烧性……
  持续不断的技术创新尝试与实践,带来可靠的运转率与显著的成效,为工厂带来实实在在的效益。(福泥)