在圆型煤场喷枪喷洒处,汗水浸透了几位穿着长袖工作服的检修人员,他们正忙上忙下,开心地为喷枪换上自制“升级版”喷头。
近日,晋南热电公司煤场喷洒系统8根喷枪在这炎热的秋天里发起了“小脾气”,喷头成了“水龙头”,任你开大阀门、加大泵的的出口压力,这些喷头依然无动于衷。针对这个问题,锅炉班组立即展开缺陷排查行动。
“启动回用水泵,观察一下压力,管道阀门开关有没有异常。”此时,锅炉班检修员洪国泰正带领大家从脱硫综合楼奔走到煤场,细心地对每个阀门开启状态进行确认,核对水流压力是否正常,一轮又一轮下来,确认了供水系统一切正常。
“怎么办?”大家都很疑惑,“能查的地方全都查了,不应该是这样啊!”这些调皮的喷头好像在和他们玩“捉迷藏”,让人摸不着头,一次又一次地考验着检修小组的耐心与细心。
洪国泰没有着急,他冷静地分析,既然设备是正常的,得对数据进行精准的分析,于是将回用水泵流量与煤场喷枪流量进行对比,发现回用水泵额定流量为10m3/h,而煤场喷枪最小流量要达到40m3/h才能达到喷洒效果。“终于找到问题了。”大家疑惑的心瞬间豁然开朗。
揪出了设备故障“疑难杂症”,如何选择一付经济又好用的“良方妙药”又摆在眼前,若改造供水系统来增大压力,过于复杂,显然行不通,而更换喷头似乎更合理,但原厂家标配的进口喷枪每只上万元,八只就要八万元。“这也太贵了,不符合公司开源节流的思想,我们试试看能不能自己来加工。”洪国泰感叹道,便组织大家对喷枪设备结构进行仔细研究,终于找出了可行且最有效最经济的解决办法,将喷头出口处进行攻丝,再通过机加工可拆卸喷嘴将出口孔径缩减至原来的四分之一,然后将可拆卸喷嘴装在喷枪喷头处。
说干就干,大家立马对喷头进行“改造升级”,并现场安装试验了一个,随着“兮兮——”水雾声发出,雾化效果非常理想,用这种不花钱的“笨”办法解决了大问题,大家心中成就感油然而生。
“这次煤场喷头通过自己加工,比换新喷枪省了几万块钱,真是‘金点子’换来‘大效益’,大家今后要多动动脑筋,把检修成本降下来。”设备维护部副经理汪剑波在早会上高兴地说。(林国新)